AVP 2012-1 Automatizace v potravinářství

| Kategorie: Časopis  | Tento dokument chci!

NEJLEPŠÍ VĚCI JSOU ZADARMO Vážení čtenáři, držíte v rukou první vydání časopisu Průmyslová automatizace v potravinářství, který si klade za cíl popularizovat progresivní technologie, k nimž patří i automatizace, v tak specifickém oboru, jako je výroba potravin. Nechceme konkurovat etablovaným časopisům, jež se na českém mediálním trhu věnují automatizaci zcela či částečně, rozhodli jsme se jít vlastní cestou a nabídnout čtenáři něco, co v této podobě zatím není k mání, a to pouze dvakrát v tomto roce. Časopis budeme doručovat bezplatně, protože ‒ jak se říká – nejlepší věci jsou zadarmo. Když jsem se o pár řádků výše zmínil, že výroba potravin je specifický obor, profesionálům, kteří čtou tento časopis, není nutno vysvětlovat proč. Hygienické předpisy, normy, kontroly výrobních provozů a další strasti a starosti, jež produkci potravin a nápojů provázejí, kladou vysoké nároky na používané technologie.

Vydal: Petr Pohorský Industry Automation Media

Strana 14 z 27

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.







Poznámky redaktora
Sanitace zařízení byla prováděna mycích nádrží plniče KEG. Vzhledem tomu, stávající řídicí systém Siemens SIMATIC již technicky nevyhovoval, pivovar kladl jako další cíl projektu jeho nahrazení novější verzí S7. Navíc jeho průběh byl zaznamenáván pouze na mechanický zapisovač, který značně omezuje množství ukládaných informací. Pro nastavení a kontrolu paralelního toku sanitačního média jednotlivými plnicími moduly přívodní potrubí plničů osadila analogovými snímači proudění. Paster byl vybaven řídicím systémem Siemens SIMATIC S5 sadou samostatných elektronických regulátorů. Před odvozem bloku byly ještě provedeny elektrické a hydraulické testy zařízení. roce 1949 byl pivovar zná- rodněn. Optimalizace sanitace KEG linky Původní uspořádání sanitace dvou okruzích bylo upra- veno tak, umožnilo sanitovat jednom okruhu celou plnicí cestu přívodu piva přes paster vyrovnávací tank až po plnicí moduly. Pivovar historicky spojen zejména významným šlech- tickým rodem Lichtenštejnů. Petr Matiášek, Ing. Toto řešení neumožňovalo sanitaci pasteru plničem potrubním sys- témem přetlačných tanků piva jednom okruhu. Dále byl celý okruh připojen sanitační stanici přetlačného oddělení, která dostatečnou kapacitu pro sanitaci tomto uspořádání.  Nový průtokový paster dodaný společností ESONIC integrovaný do technologie stáčírny KEG.   Operátorský panel TP177 Průtokový paster před dodáním zákazníkovi. roce 1996 stal pivovar akciovou společností s názvem Pivovar Černá Hora a od 2010 plně součástí skupiny K Brewery, dnes Pivovary Lobkowicz, s. Výchozí stav před rekonstrukcí Výkon stav původního průtokového pasteru roku 1995 již nedostačoval rostoucímu výstavu pivovaru, který loni dosáhl rekordních 200 000 hektolitrů. Pivovar Černá Hora, s. Jan Janoušek Pivovary Lobkowicz, s.  Modernizace průtokového pasteru na plnicí lince KEG pivovaru Černá Hora . Navržené řešení realizace Po zvážení všech požadavků pivovaru byl navržen komplet- ně nový blok pasteru. Petr Tillmann ESONIC s. Pivovar využívá výhradně tradiční klasické výrobní postupy (kvašení piva otevřených kvasných kádích, dokvašování ležáckých tancích). Tímto způsobem dosáhlo minimální doby odstavení zařízení celkové délce pouhých 3,5 dne. Zároveň byla požadována plynulá regulace výkonu pasteru závislosti na aktuálním výkonu plniče. Následně byl blok výrobě osazen elektrickým rozvaděčem zapojen. Díky širokému sortimentu produktů jsou mimo jiné kladeny velké nároky rozsah kvalitu provozních parametrů průtokového pasteru. Ing., člen skupiny Pivovary Lobkowicz, s. Ing. návrh společnosti ESONIC se cílem projektu stala také optimalizace sanitace KEG linky. Pivovar Černá Hora vyrábí současnosti druhů piv a míchané nápoje.com KOMERČNÍ PREZENTACE26 27KOMERČNÍ PREZENTACE Ing., která technologií pasterace a průmyslovou automatizací v potravinářství zabývá již více než let. Kompletní mo- dernizaci klíč provedla firma ESONIC s. Kromě piva zde vyrábí druhů limonád dále pivní destiláty. V neposlední řadě zákazník požadoval zlepšení v oblasti sběru a archivace procesních dat včetně jejich následné prezentace. Nastavení projektových cílů Pivovar prostřednictvím svých požadavků nastavil hlavní cíle celého projektu.Průmyslová automatizace potravinářství červen 2012 červen 2012 www. Tepelný výměník rekuperační zónou byl nově navržen vyšší účinností tak, mohla být zrušena původní dochlazovací zóna pasteru., provedl v letošním roce modernizaci průtokového pasteru sudového piva tak, aby zařízení odpovídalo rostoucí kapacitě pivovaru splňovalo dnešní vysoké požadavky kvalitu energetickou účinnost pasterace.prumyslovaautomatizace. pivovaru bylo tedy dodáno hotové odzkoušené zařízení, které místě pouze při- pojilo k přívodnímu panelu, všem médiím stávajícímu vy- rovnávacímu tanku. Při dané regulaci výkonu je třeba vysokou přesností dodržet počet požadovaných pasteračních jednotek. Vlastimil Zedek Pivovar Černá Hora, s. Pivovar Černá Hora První písemná zmínka černohorském pivu pochází již z roku 1298, o pivovaru Černá Hora potom roku 1530. původního zařízení byl zachován pouze vyrovnávací tank. Všech- ny strojní komponenty pasteru včetně nových čerpadel a regulačních prvků byly předem sestaveny společného rámu. Tyto zastaralé a již nepodporované řídicí komponenty značným způsobem ohrožovaly spolehlivost celého zařízení kvalitu pasterač- ního procesu. Klíčovým požadavkem bylo zvýšení výkonu pasteru stávajících hl/h hl/h mož- ností budoucího rozšíření 120 hl/h